RobotMaster使用,实际工作遇到的问题及其解决方案汇总。
0度31层,现场反馈整体铺丝速度偏慢,尝试调整rm里的图示设置,从参数字面意思和仿真结果来看,似乎并没有改变
给的0.6m/s,速度提不上去是因为点密度的问题
生成的src前面有一个vel.cp就是tcp速度,给的0.6,实际走出来0.05都不到
从延时方面加快,速度似乎并没有什么变化
原因:
我们走的都是静态坐标系,ptp和点密度有很大关系,速度上不去,其他都是治标不治本的;ptp是点到点(point to point)
不会影响铺放,只会在有ccr动作的时候快一点,ccr是指送切逻辑动作
点密度的问题,样条曲线不会受点密度影响
两个思路,
1.叫人做一下转台的耦合走动态坐标系,
2.走样条曲线spline这个很难,
他们都不懂我一个人没法搞
hongdu延长的轨迹有缺陷
轨迹凸起的话,我们这边是做不出来的
选择E3,计算,然后接受
调整E3的角度为28度
DAT文件发生了改变
src文件并未改变
现场铺丝头角度
默认工具方向定义错误,应该是下面那个
正常的情况
实际上在设置的时候没有选择压辊角度导致,需要选择压辊5度
在100度36层的仿真中,每组都出现了黄色,后来把黄色的单独拎出来,观察发现1、3、5、7、9 奇数出现问题,
然后重新生成,所以铺丝的时候可能会有点奇怪,就是中间出空出来
可能的原因:
1.丝束铺的时候受拉,铺完后残余应力导致隆起;
2.压辊距离模具有一定距离,铺丝的时候未压实;
http://www.360doc.com/content/12/0121/07/83651872_1103001062.shtml
其中:
1=LINEAR 代表直线轴,
3=R0TAT0 RISCH 代表旋转轴,
5=ENDL0S 代表无限旋转轴。
kuka机器人A6限位,机器人不动,需要调整E2
修改E2,机器人/外轴设置中的E2(0到-300之间数值)
调整E2为-200
问题记录:整层100度22层,由于KUKA机器人程序最大读取行数限制,改成每次铺单条。并且修改用户坐标系编号为0,解决问题
修改程序轨迹为单条
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